Перейти в галерею
Добавлено: 30.06.2015 - 11:59

Сегодня приехала гид камера Lodestar X2. Это вторая версия легендарной Lodestar. Из того что осталось для полного восстановления моей обсерватории:

1. FLI камера. Hub в пути и уже скоро прибудет.

2. Контроллер монтировки. Ждем микросхемы для замены. Уже выехали.

Добавлено: 25.06.2015 - 23:24

Сегодня продолжил восстановление обсерватории. Саша Линник передал AAG (погодную станцию) и "коробочку" для контроля температуры и токов. Все установил, все работает. Ему огромное спасибо за помощь в восстановлении моей обсерватории.

На данный момент остается:

1. Камера FLI, точнее USB хаб. Плата оплачена и едет почтой в Беларусь. Надеюсь через неделю получу.
2. Lodestar II сегодня должна вылететь из США. Через день, другой будет в Минске.
3. Контроллер монтировки. Снова отдал Саше, будет проверять микросхемы контроля энкодеров.

Добавлено: 21.06.2015 - 09:55

Вчера целый день занимался заменой проводов монтировки и датчиков температуры. Сейчас все провода использованные в моей обсерватории имеют экран (за исключением 12В на камеру и телескоп. пока не нашел гибкого экранированного кабеля сечением 2.5 мм*2), соединенный с землей в одном месте. Из вчерашней переделки выявилась одна очень интересная особенность, которой хотел бы поделиться с вами. При проверке внутреннего сопротивления моторов, было обнаружено что у одного оно составляет около 4 Ом, у второго - 8 Ом. Я уже было подумал, что один мотор вышел из строя. Сразу скажу, что я менял родные (от Сергея Вербицкого) провода на свои. Соединение проводов с питанием мотора делал скруткой, а не пайкой. Мне казалось что этого будет достаточно, а оказалось - нет. Нужно обязательно паять!!! Потому как после пайки оба мотора показывают 2.4 Ом. Вот такой вот косяк вылез в процессе переделки. Да, и еще. Моторы подключал не одним проводом, а двумя (см. фото, моторы правда пока без термоусадки, закончилась). Один двухжильный в экране на питание мотора (сечение 0.3 мм*2), второй четырехжильный в экране для энкодеров мотора (сечение 0.12 мм*2). Первое, не нашел хорошего гибкого шестижильного кабеля в экране. Второе, такой разнос может быть полезен, касательно помех (наводок) на шину энкодеров. ИМХО.

На сегодняший день восстановлено:

1. Купол. Полностью заменены все провода и установлены новые контроллеры, которые приехали из Польши.
2. Robofocus. Заменена микросхема COM порта и он стал работать.
3. AAG погодная станция. Также заменена микросхема COM порта.
4. Установлен новый переходник USB - 4COM. Старый умер. Восстанавливать не было смысла.

В процессе восстановления:

1. На этой неделе должен приехать новый компьютер, аналог старого по гарантии.
2. Из США едет Lodestar II.
3. Удалось наполовину починить контроллер монтировки. Заменена микросхема USB порта и заменены две выходные микросхемы на моторы. Компьютер видит контроллер, запускает моторы, но правда сразу вырубает. Оказалось что вылетели еще микросхемы энкодеров на плате контроллера. Продолжаем дальше восстанавливать.
4. Камера FLI запустилась напрямую без встроенного USB хаба. А это очень хорошо!!! Встроенный USB хаб размещен на отдельной плате. Замена микросхемы USB хаба ничего не дала, там еще есть дополнительные по питанию и т.д. Написал пока в поддержку FLI, надеюсь они мне вышлют эту плату. Если нет, то будем менять детали на плате хаба дальше.

Добавлено: 04.06.2015 - 21:25

Вчера 03.06.15 приехали детали для восстановления купола. Потратив прошедшие выходные на прокладку экранированных кабелей и два вечера (вчера и сегодня) на установку контроллеров и датчиков, полностью восстановил работоспособность купола.

Более подробно можно посмотреть на фото.

Все экраны проводов заземлялись в одной точке. Провода ведущие к главному контроллеру в основном шкафу на шинах размещенный на корпусе. Провода ведущие к второму контроллеру (расположенному в подвижной части купола) в дополнительном шкафу и также на шинах размещенных на корпусе. Контроллеры также подключались к шине заземления только в одном месте.